母线不平衡

关键词: 电量 互感器 电压 母线

母线不平衡(精选四篇)

母线不平衡 篇1

母线的不平衡电量主要是指母线的输入电量与输出电量之差, 这其中一方面包括母线导体本身电阻正常消耗的电量, 以及导线、电压互感器、电流互感器消耗的电量;另一方面由于电压互感器、电流互感器、电能表计量装置本身存在的误差产生的不平衡, 母线电量不平衡率=不平衡电量/输入电量×100%=[ (A+B) - (a+b+x+y+z) ]/ (A+B) ×100%, 一般要求母线电量不平衡率小于2%, 否则为不正常。如图1所示:

1 母线不平衡电量产生的原因

如果母线电量不平衡率在2%以内则为正常的不平衡, 但是如果不平衡率大于2%, 则为母线电量非正常不平衡, 引起“母线”非正常不平衡主要有以下几个方面的原因:

1) 电能计量装置不准确。电能计量装置不仅指电能表, 还包括计量用的电压互感器、电流互感器及其二次回路, 这种不准确包括计量装置本身存在的误差过大, 还有二次回路导线截面小, 电阻消耗了过多的电量。

2) 母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低, 有漏电现象发生, 从而引起二次压降增大。这里面主要是由于端子排老化, 接触电阻过大, 导线截面小等因素造成的。

3) 电量出现少计现象。引起电量少计的现象可能是由于电流互感器变比错误;电流互感器二次回路出现两点接地现象;有分流现象等。

4) 工作人员责任心不强。这里面表现为在更换计量器具、操作机构时引起计量回路接线错误;抄表时出现抄表错误;计量装置更换时, 倍率和表底数没有进行折算。

5) 没有采用合适变比的电流互感器。当负荷变化较大时, 没有及时改变电流互感器的变比, 造成电流互感器经常运行在其额定电流的120%以上或30%以下, 从而增大电流互感器的误差。

2 降低母线电量不平衡率的措施

针对母线不平衡电量产生过大的原因, 降低母线电量不平衡率主要采取以下措施:

1) 在配备和使用电能计量器具时, 应严格根据计量检定规程的规定, 对新购入的电能计量装置, 电流互感器, 电压互感器等应进行首检合格后方能使用, 避免由于电能计量装置不准确而造成超误差。

2) 每年对母线进行检修时, 特别要做好母线绝缘水平遥测和耐压试验, 发现绝缘有问题的要及时进行处理, 避免由于母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低, 有漏电现象发生, 从而引起二次压降增大。

3) 针对母线上的负荷变化情况, 选择合适变比的电流互感器。另外在每年年检时对电流互感器二次负荷进行测试, 发现超负荷的二次回路及时检查处理。因为电流互感器如果在实际运行中所接的二次负载大于互感器名牌所标注的额定负荷或者比铭牌上的额定负荷小很多, 都不能保证电流互感器的测量准确度。

4) 规范计量二次回路的导线的选择, 采用符合要求截面的导线, 一般要求电流互感器的二次回路导线截面积大于4 mm², 电压互感器的二次回路导线截面积大于2.5 mm², 如果导线线径太小, 也会出现在接线端子压接中压接不紧导致互感器二次阻抗增大, 从而引起互感器误差变大。另外每年在对设备进行年检时, 应重视对计量二次回路的检查和维护, 对导线出现接触不良、或者接线端子有氧化的现象时应及时处理, 对端子排老化的, 可以选择低阻抗, 防腐蚀的菲尼克斯端子排, 并且加装联合接线盒。

5) 定期对电流表或功率表电流线圈的电流线圈进行检查, 如果这些线圈出现故障烧断、氧化接触不良问题, 以及检查端子排电流回路试验端子有没有出现氧化接触不良现象, 这些都会引起电流互感器二次阻抗增大, 使电流表或者功率表的误差增大, 导致计量装置少记电量。

6) 有些变电站的电能计量回路和指示仪表测量回路还混在一起, 因此要对计量二次回路和指示仪表共用的变电站进行改造, 从而减小二次回路引起的误差。

7) 加强工作人员的职业素养培养, 提高工作人员的责任心。工作人员在更换计量器具、操作机构时要认真对计量回路进行接线;抄表时认真查看表的度数和认真记录, 避免出现抄表错误;在对计量装置更换时, 倍率和表底数要进行折算。

8) 根据工作需要设置专职的电量平衡检测员。全面负责电量的平衡工作, 避免母线电量不平衡率过大。

3 结语

心理不平衡作文 篇2

理论上,人的一生高兴的事情比郁闷的事情少,所以只好自己找乐子。过去老说穷欢乐穷欢乐的,说的都是普通人的生存哲学。穷人有办法自我调整,找闺蜜算是一种,富人反而不行,碍于面子还没人能说,无法排遣就只好自咽苦果。穷人富人在古今社会各有各的难处,社会因此获得平衡。

我们今天的社会常常是大郁闷小欢乐。空气有霾了算是大郁闷,吃得不放心也是大郁闷,这些都是个人能力无法解决之事。小欢乐得自己找,看看喜剧,发个段子,上上网,找个人说说心里话,甚至往深了弄弄精神恋爱,大部分人都能借此排遣郁闷寻找欢乐,让生活短暂得以充实。

其实,平衡是一种心情,是人生的必修课,是获得良好心态的途径。它需要自我练习,不断加入砝码,使之呈现平衡之势。心理不平衡,看待这个世界就是歪的。平衡必须自己找,别人给不了你,一个看什么都不顺眼的人,心情永远不好,还怨天尤人。

母线不平衡 篇3

关键词:计量自动化;变电站;母线;电量

作者简介:刘小华(1977-),男,广东南雄人,广东电网公司惠州供电局,电力技术工程师。(广东?惠州?516000)

中图分类号:TM63?????文献标识码:A?????文章编号:1007-0079(2012)27-0143-02

在深化推进“四分”线损工作的进程中,变电站线损工作的开展得以以计量自动化系统的建立为契机,以变电站母线电量不平衡率(以下简称为母平)分析为总抓手,创造性地实现了变电站线损的有机监控。一般而言,母线的输入电量、输出电量之间的差值称为不平衡电量,不平衡电量与输入电量的比值称为母线不平衡率,母线电量不平衡率=(输入母线电量之和-输出母线电量之和)/输入母线电量之和×100%。计量自动化系统的推广应用极大地改变了变电站母平分析的模式,一改过去人工统计分析低效率、高差错率的矛盾。在电网建设如火如荼的浪潮中,电网规模日益增大,变电站数量节节攀升,如何高效地解决庞大的母线电量不平衡率分析显得尤为重要。建立于计量遥测系统基础上的计量自动化系统的应用尤其是批量统计全网变电站母线电量不平衡功能,为分析人员解放了劳动力,提高了工作效率。同时计量自动化系统功能存在一定程度的不成熟与不完善,这也给母平分析工作带来了一些挑战。因此推行以计量自动化系统为平台的变电站母线电量不平衡分析,辅以人工分析处理,围绕这一核心,开展降低变电站母线电量不平衡率工作,是防止各类计量差错发生、检验线损计量系统是否准确的重要手段,同时也杜绝跑、冒、滴、漏等情况,保证计量准确性。

一、母平分析理论与依据

线损率是供电企业重要的技术经济指标之一,变电站母线电量不平衡率是衡量供电企业变电站线损率高低的尺度。通过变电站母线不平衡率的计算分析,可以判别变电站母线各计量装置的运行是否正常,有利于发现计量差错,减少电量损失。

计量遥测系统包括计量自动化系统、变电站计量采集终端、计量遥测通道,是集自动采集、监控、分析和计量管理于一体的应用平台。计量自动化系的应用使得变电站母线电量不平衡分析变得比过去更为简单易行。

变电站采集器终端把分散于变电站每个计量点的电能表数据采集回来,通过计量遥测系统通道把数据传送回主站,经过服务器分析处理,把数据发布于计量自动化系统WEB页面上,经过后期的加工处理,计量自动化系统把计算统计好的变电站母线电量展现在分析人员面前。依据计量自动化系统,针对母线电量不平衡率不合格的母线寻找异常地方,分析原因。

二、应用实施措施

1.设专人每日监控计量自动化系统

计量自动化系统为我们提供了日母平统计和月母平统计功能,通过每日监看前一天的变电站母线电量不平衡情况,及时有效地发现母线电量不平衡中的异常情况,公布异常原因,下达处理措施,经过解决,跟踪观察一度出现母平异常的母线,有力地巩固母平分析成果。长期有效的日母平监控形成了较好的累积效应,把一些小问题细化消除,抑制了大的母平异常情况的出现。

2.母平分析机制

在每日母平监控的基础上,也要大力开展月母平分析,归口部门把月母平分析纳入绩效考核,计量部每月修编母线不平衡分析报告,统计上一个月母平异常情况,提出解决措施。月母线电量不平衡率与日母线电量不平衡率原理类似,计量自动化系统计算每个月的母线电量的差值除以每个月的输入电量。同时母线电量平衡采用黄绿灯预警机制原则(取绝对值,见表1):220kV及以上母线不平衡率小于等于0.5%为绿灯,介于0.5%到1%之间的为黄灯,大于1%的为红灯;110kV及以下母线不平衡率小于等于1%为绿灯,介于1%到2%之间的为黄灯,大于2%的为红灯。

通过预警机制,将亮红灯的母线纳入重点处理范围,按电压等级、变电站母线、计量点逐级细化分析,拟定相应对策。

3.母平分析原因与对策

总体而言,引起“母线电量”不平衡有设备及人员的原因(图1)。设备的原因主要有:母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低,有漏电现象发生;电流、电压互感器及电能表计误差;电压互感器二次压降及计量二次回路故障引起的计量误差,电能表或计量遥测系统通道故障。人员的原因主要有:更换电流互感器、电能表后由于计量自动化系统的倍率、表底读数变更,计算电量时没有按新倍率、新表底计算电量;更换操作机构、计量器具引起的计量回路接线错误;电能表抄表差错等。

(1)由设备引起的母线电量不平衡的对策。加强对设备的运行维护,每年对互感器、电能表进行周期检定,对存在误差或者异常的设备进行及时的处理或更换,保证计量装置的准确度。同时,加强对各计量点负荷的监控,确保接在互感器二次回路的实际负荷尽可能保证准确计量,即在互感器额定负荷的25%~100%范围内。

对于电能表和计量遥测系统通道故障,及时更换故障电能表,与通信专业协同解决计量遥测系统通道故障。

(2)对于人员原因造成的计量差错,如由于更换计量装置出现的倍率、读数差错等情况,主要是因为没有严格执行相关的制度。解决这类问题必须先加强对相关作业人员的技能培训,提高作业人员的技能水平,工作中按照营销一体化作业指导书的标准化作业流程进行,完成后及时在计量自动化系统更新相关参数。在计量二次回路工作时,如果需把计量回路电缆拆开,应在拆线前做好记录,接线后要认真检查,通电后及时用校验仪做带电接线检查,发现错误及时纠正。

(3)除了设备及人员的原因能导致母线电量不平衡之外,计量自动化系统本身的参数设置不正确也能促使母线电量不平衡率超标,主要是母线电量统计公式设置,计量点的参数设置,计量点功率方向设置,旁路计量点代路运行设置有问题。因此,在检查母平统计公式、计量点参数设置时需要细心和耐心,避免因计量自动化系统参数设置错误导致母线电量不平衡率超标。

在日常工作中,如果新投产的变电站母线电量不平衡率不在合格范围内,应先检查母线电量统计公式设置,计量点的参数设置,然后核对各计量点的数据是否正常;如果是正常运行的母线电量不平衡率发生较大变化,超出合格范围,应该检查变化日期前后母线各计量点的数据,检查是否存在新增负荷未加入统计或者有计量点的电量没采集上,然后具体分析是现场电能表故障还是采集器采集异常,又或是数据上传至主站出现异常,查找出原因后再及时进行相应的处理。

母线不平衡 篇4

500kV万县变电站是国调直属厂站,在整个川渝电网、华中电网及西电东送中占有极其重要的地位。500kV万县变电站35kV侧投入国内补偿容量最大的SVC静止补偿装置,母线电压长期不平衡,对SVC设备运行安全产生影响

2 产生电压不平衡原因

在我国,通常将电压为6~35kV系统中性点非直接接地运行。非直接接地系统俗称小接地系统,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。该系统的电气设备和线路对地绝缘按能承受线电压考虑设计的,最大的优点是线路发生单相接地时可以运行2h。这样能满足配网点多、面广、用户复杂的情况,提高了供电的可靠性。

在实际运行中,常会监视到母线电压不平衡的现象,引起母线电压不平衡的原因很多:

2.1 母线电压互感器一相二次熔丝熔断。现象为中央信号警铃响,打出“电压互感器断线”光字牌,一相电压为零,另外两相电压正常。

2.2 母线电压互感器一相一次熔丝熔断。从电压表反应出一相电压大幅度降低,其他两相电压有不同程度的降低。

2.3 出线回路发生接地,这是电网常见的不正常运行状态。发生接地时,故障相对地电压降低,金属性的完全接地时降为0kV,非故障相对地电压升高,金属性的完全接地时升为线电压。

2.4 谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。

2.5 三相负荷的不对称引起电压不平衡;

2.6 谐波影响

3 万县变电站35kV母线电压不平衡分析

通过以上分析,结合万县站实际情况分析,产生电压不平衡问题的原因可以排除互感器一、二次熔断,出线回路断线以及负荷不对称等原因。因此问题的重点集中在谐振和谐波的影响上来。

3.1 铁磁谐振

运行经验表明,在中性点不接地的配电网系统中,由电压互感器引起的谐振过电压是发生最为频繁和造成事故最多的一种内部过电压。这种谐振过电压一是由三相PT电抗在外因的激发下,PT励磁电感的非线性特性与系统对地电容形成谐振而产生的,二是由电容式电压互感器在一定条件下自身发生铁磁谐振产生的。谐振一方面将会导致系统过电压,危及弱绝缘设备,造成闪络跳闸事故,甚至还会导致避雷器爆炸等;另一方面谐振在PT中产生倍数很高的过电流,将会导致PT高压侧熔断器熔丝熔断、PT过流烧损或爆炸事故。PT谐振问题已严重威胁了电网的安全稳定运行, 也是电力系统中某些重大事故的诱发原因之一。

电压互感器通常接在变电站或发电机的母线上,其一次绕组接成星型,中性点直接接地,因此各相对地励磁电感L1, L2, L3与母线对地电容C0间各自组成独立的振荡回路。中性点绝缘系统中,接有电磁式电压互感器的母线接线等值电路,见图1,其中E1、E2、E3为三相电源电势。

在正常运行条件下,励磁电感L1=L2=L3=L0,故各相对地导纳Y1=Y2=Y3=Y0,三相对地负荷是平衡的,电网的中性点处在零电位,即不发生位移现象。但是,当电网发生冲击扰动时,例如开关突然合闸,或母线发生瞬间弧光接地现象等,都可能是一相或两相的对地电压瞬间提高。现在假定,由于扰动的结果,A相对地电压瞬间提高,这使得A相互感器的励磁电流突然增大,而发生饱和其等值励磁L1相应减小,以致Y1≠Y0,这样,三相对地负荷不平衡,中性点发生位移电压。

3.2 万县站35kV系统谐振分析

在我局中性点不接地系统中PT谐振问题也频繁发生,如石坪变电站曾频繁发生PT谐振过电压,烧断PT高压熔断器几十次,我站也发生过PT谐振事故,重庆电网各供电局10kV、35kV系统也多次发生PT谐振过电压导致PT烧坏事故,各网省电力系统中PT谐振事故也时有报道。PT谐振问题严重地威胁了电网的安全稳定运行,影响了供电的可靠性,是电力系统稳定运行的安全隐患,引起了电力部门和研究人员的极大重视。

万县站35kV系统方式为35kV#1母线上接有4组电抗器,35kV#2母线上接有2组电抗器,一组滤波电容器和SVC装置。35千伏母线长93.400米,间距2米,高度7.581米,半径21.4厘米,双分列。经计算等效为单分裂65.4MM半径导线。根据厂家资料PT伏安特性曲线设置如下:

根据谐振原理图建立等效电路。并通过电磁暂态仿真ATP软件进行仿真计算如下图。

通过仿真计算如下:

由此可见万县站35kV系统达到谐振条件,仿真与实际现象相符合,产生了电压严重不平衡。对现场消谐装置进行分析表明,从去年7月以来记录了多次谐振故障记录。因万县站35kV系统消谐装置采用二次侧开口三角形绕组两端接入阻尼电阻Ro,此种消谐装置本身具有一定局限性,不能及时有效的消除某些铁磁谐振。因此母线电压不平衡问题得不到解决。

3.3 谐波影响

在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶 (M.Fourier) 分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波研究的意义,是因为谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。

在L、C满足一定条件小,能产生特定次频率谐振,谐振又使得谐波含量放大,对电力设备造成重大影响。万县站35kV系统消谐装置记录的谐振数据分析可以知道,产生谐振的频率多为基频谐振和高频谐振。因此分析万县站35kV系统系统谐波对电压不平衡造成的影响也具有重要意义。

4 结论与建议

通过分析针对万县变电站35kV母线电压不平衡问题,可以初步做出结论,在外在激励下,由于PT参数与系统参数匹配从而产生谐振引起电压不平衡,产生零序电压。此外系统谐波也对电压不平衡产生一定影响

因此可以从抑制谐振,破坏谐振产生条件和尽量消除谐波影响等方面考虑。可以采取以下建议:(l)选用励磁特性好,在最高线电压下铁芯磁通不易饱和的电压互感器,考虑采用电容式电压互感。(2)加装性能优越局、限性小的消谐器。(3)加装性能优越、采样频率高的过电压监测装置,及时分析处理。(4)加装滤波装置,减小谐波影响

摘要:500kV万县变电站35kV侧母线电压不平衡问题从2008年11月开始越来越严重, 35kV低压补偿部分电磁环境相当复杂。母线电压不平衡问题可以有诸多原因引起。对于装设有大容量SVC装置的35kV低压补偿系统, 找到引起电压不平衡原因并提出解决办法对整个系统的安全运行有着重要的意义。

关键词:电压不平衡,谐振,谐波

参考文献

[1]关根泰次著, 蒋建民等译.电力系统暂态解析论.北京:机械工业出版社, 1989.12, 第一章.

[2]Arrillaga J, Arnold C P.Computer Analysis of Power Systems, John Wiley Sons, 1990, Chapter3and9.

[3]AMETANI, A.:'The application of the fast Fourier transform to electrical transients phenomena', Znf.J.Elect.Eng.Educ., 1973, 10, (4) , pp.277-281.

[4]解广润.电力系统过电压[M].北京:水利电力出版社, 1983.

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